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關于改造金達鉬業鉬冶煉焙燒回轉窯生產線的方案


一、 產能現狀分析

  朝陽金達鉬業公司2臺φ1.8x30m回轉窯理論設計能力為10000噸/a:

  設備型號為φ1.8x30m

  已知設備內徑1.8m,襯砌耐火磚后內徑為1.5m,窯長30m,爐料停留時間為7.5小時,爐料堆比重為1.6t/m3,填充系數選用0.06

  年產=10118.4噸

  通過近兩年來實際生產情況分析,其實際產能跟理論計算差距很大,產量相差很大,根據實際現狀分析其原因,主要有以下幾點原因:

  1、填充系數選擇過大,窯體運行一段時間之后內部結圈,筒體有效內徑減小。

  2、設備實際運行時間與實際不符,由于窯內結圈,定期需要停窯處理,基本上為用半個月停半個月,有效的生產時間實際是150多天。

  3、7.5小時的停留時間過短,使燒出的料不合格,硫含量過高這樣料還得在窯頭堆放1.5-1小時,這樣嚴重的影響了產量。

  4、物料品位不均,理論計算需要的焙燒時間與實際生產使用時間差距較大。

  5、工人操作水平存在差異,設備運行各項參數的選擇存在不合理之處。

 

二、 改進方案

  結合金達鉬業目前回轉窯運轉實際情況,同時引進、吸收目前先進工藝及技術,提升產品質量和設備運轉率,建議在原產能許可前提下,通過技術改造方式再增加2臺自熱焙燒節能回轉窯,其型號φ2x33m;該回轉窯結合鉬精礦焙燒的技術更新,根據鉬精礦焙燒過程是一種放熱過程,O2與MoS2發生化學反應,主要生成物為MoO2及MoO3此過程放出大量的熱能。通過窯內設置換熱器,置換熱風重新分配熱量,合理的利用,達到自熱焙燒,取消外界熱源,熱能耗接近于零,排放接近于零。

G=0.785x1.62x0.03x1.6x33/8=0.4

年產=0.4x2x24x300=5760噸

  依據如上方案,可完成年產10000噸氧化鉬以上的產量,進而保整企業生產正常運轉。

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